A2版:施工生产总第3299期 >2024-11-22编印

渝昆高铁项目二分部
强化“四个坚持”推动大商务管理落地创效
刊发日期:2024-11-22 阅读次数: 作者:龚敬峰
  全面落实大商务管理是项目高质量发展的必然要求。渝昆高铁项目二分部始终坚持聚焦“效益提升、价值创造”的目标导向,锚定管理目标,落实主体责任,强化过程管控,推动项目系统联动,加强刚性考核惩罚兑现,实现降本增效,加快项目高质量发展。
   坚持就地取材降成本
   全线第二长隧的炳辉隧道所在的乌蒙山区素来就有“国家地质博物馆”之称,隧道交替穿越玄武岩、泥砂岩、灰岩及煤系地层4套地层,地质情况复杂,施工难度大、风险高。根据前期地质勘探和开挖揭示情况,炳辉隧道施工产生的玄武岩、石灰岩洞碴经加工作后可作为合格砂石料。如何把开挖产出的大量碎石利用好是个大课题。
   压力大,信心更大。项目部胆大心细,立刻开始筹划,商讨可行方案。上报获批后,不等不靠,马上开始筹建砂石料加工场及拌合站。从全局出发,规划厂站选址,形成合理布局,将拌合站数量由5座优化为4座,节约建设成本,同时成功规避了洞碴运距过远的问题。最终,5个砂石料加工厂坐落在4个工区4公里范围内,形成1厂专供1队的点对点布局,保证各工区砂石料需求,节约了远运成本。
   取之于隧道,用之于隧道。5座砂石料加工厂的轰鸣声响彻乌蒙山,吞洞碴,吐砂浆,将废弃洞碴加工为施工材料,大大降低施工成本,成功实现变废为宝。针对5座砂石料厂,项目部严格制定多项规范性文件,精准计量,严格保供,5座点石成“金”的砂石料加工厂已然成为渝昆项目降本增效的主引擎之一。截至目前,渝昆项目5个砂石料加工厂累计生产玄武岩砂石料60608立方,石灰岩砂石料16619立方,总计77227立方。
   坚持优化设计出效益
   炳辉隧道体量巨大,点多线长,地质复杂,风险多样,其中关键路线众多,工期压力巨大。2023年初,炳辉隧道1号横洞到1号斜井受水文、地质因素影响,导致项目工期压力骤增。项目部迎难而上,聚合力,克难关,组织人员研究施工方案。经过多轮优化与评估,最终决定优化施组,新增“洞内导洞”,利用小导洞掘进快、成型快、扩挖快的特点,打通关键路线,增加开挖工作面,缩短关键线路工期8个月,为整个关键线路的通风和排水提供有利条件。
   项目部承建的小苗寨隧道全长198米,不到200米的距离却是块难啃的“硬骨头”。隧道最大埋深仅25米,同时下穿省道和村庄,施工难度大,安全风险高。开工前,项目部群策群力,根据小苗寨隧道的特点,优化原施工方案,创新提出“分修双联拱”方案,一洞变三洞,减小开挖断面及范围。采用中导洞-正洞台阶工法,进一步降低施工风险,小苗寨隧道也成为了渝昆高铁全线唯一一座双联拱隧道,成为五局施工管段内的一大特色之一。经过优化,小苗寨隧道节约建设投资,获得业主奖励126万元,成为项目大商务管理的一大亮点。
   坚持守正创新显成效
   “守正创新,科技创效”是项目部进场以来坚持不变的主题,也是践行大商务管理的关键环节之一。
   2022年末,项目部开始在各工区推行聚能水压爆破。这种新的爆破工艺炮眼钻孔少、炸药用量少、炸药单耗少,有效减少工序时间,各线路月平均进度提高约26%,每延米隧道节约费用673元。截至目前,累计节约炸材成本约1443万元,节约混泥土回填成本约766万元,总计节约2209万元。工艺工法荣获中国中铁第三届实用技术创新大赛一等奖。
   同年,项目部成立3D断面扫描控制预留变形量减少衬砌砼超耗QC小组,汇聚尖端人才,强化科技攻关。灵活运用3D扫描技术动态控制预留变形量,工区混凝土超耗率综合降低20%,预计减少混凝土成本1018万元。QC攻关成果荣获2023年贵州省三级成果表彰。
   项目部结合施工实践自主研发制造了12米长纵向连续浇注台车,集防水板铺设、钢筋绑扎和混凝土浇筑三大功能于一体,明显改善衬砌混凝土外观质量,节约了大量缺陷整治成本,工装创新荣获业主“绿牌”表彰。
   坚持二次经营再创收
   项目部将二次经营列为重点工作,成立二次经营领导小组,遵循依法合规、效益最大化、标前标后互动、项目为主公司协助四项工作原则,梳理项目概况,多方沟通打开工作局面,找准二次经营题材。围绕依据充分、证据充足、规则明确、计量(价)精准的工作思路加快脚步,克服种种阻碍,畅通工作渠道。
   应拿尽拿、应收尽收,渝昆项目充分发掘经营题材,全力以赴创收增效。围绕项目合同及施工实际,梳理出涵盖变更设计、材料价差、瓦斯隧道措施费用、大机配套费用、数码雷管、三电迁改、反坡排水等11项题材,二次经营成果明显。
   渝昆项目始终把大商务管理贯穿项目管理全过程,坚持高位谋篇布局,精细过程管控,动态优化调整,创新工艺工法,高品质、高效率推进项目建设,助力项目效益提升,打造大商务管理创效典范。(龚敬峰)