A2版:施工生产总第3367期 >2026-04-10编印

大机砺剑战雪域匠心筑隧通天路
——高原铁路项目一分部大机施工纪实
刊发日期:2026-04-10 阅读次数: 作者:张文熙
  雪域高原,峰峦叠嶂,高原铁路项目重点隧道洞口的寒风卷着碎石呼啸而过,洞内却机械轰鸣、热火朝天。中铁五局高原铁路项目一分部建设者,背负着交通强国的时代使命,以大型机械为刃、以精细管理为纲、以创新创效为翼,用钢铁巨臂在世界屋脊书写着雪域筑路的奋进篇章。
  谋篇布局定机制构建大机施工新格局
   面对高温热水、高地应力、高岩温等多重考验,高原项目施工一度面临人工效率低、安全风险高的困境,机械化成为破局之钥。自2021年开工以来,一分部立足复杂地质条件与施工进度需求,经多轮现场勘查,逐步构建起权责清晰、配套完善的大机施工管理体系,让机械化力量在攻坚克难中精准发力。
   在设备配置上,一分部坚持差异化精准匹配,根据各个横洞的围岩等级、作业面宽度、施工进度节点等量身配备机械设备。目前,4号工区配备3台凿岩台车、2台拱架安装机,5号工区配置3台凿岩台车、3台拱架安装机,6号工区投入4台凿岩台车、3台拱架安装机,并同步配齐1台C7-T多功能钻机、5台锚注一体机,全面覆盖隧道凿岩、立架、锚注、超前地质钻探等全工序作业,实现“以机代人、机械换人”的施工转型。
   在管理模式上,一分部创新推行“专业队+班组”协同机制:由隧机作业队技术人员全权负责大机设备的使用、管理、维护全流程;各工区根据需求与班组合作,班组仅负责装药、立架辅助拼接等简单辅助作业。同时制定了 《大机施工协同作业细则》,明确钻孔、立架、装药的衔接节点与作业标准。每日召开班前会,操作手与班组人员现场确认施工参数,让大型机械运转更高效、施工衔接更顺畅,为隧道建设推进筑牢了坚实的根基。
  匠心育人淬精兵锻造高原大机铁队伍
   高素质技术人才是大机施工的核心支撑,一分部以制度为基、以培养为要,通过体系化培养、实战化练兵、标准化考核,打造了一支能打硬仗、善打胜仗的高原大机施工铁军。
   隧机作业队现有管理及操作维护人员144人,其中管理人员7人、技能工人121人,全覆盖凿岩台车、拱架安装机等全机型操作与维保岗位,更汇聚了局级金牌职工2名、维修类高级技师2名、技师3名的核心技术力量,形成“核心骨干+技术能手+青年学员”的人才梯队。
   为了让青年学员快速成长,一分部制定《学员评级考核管理办法》等系列制度,建立“学员四级晋升、机手五级进阶”阶梯式培养体系,并全面推行“导师带徒”制,让高级技师、金牌职工手把手带教,通过现场实操、案例讲解、故障模拟等方式,让学员在实战中积累经验。
   除了日常培养,一分部还以技能比武、大赛练兵为抓手,锤炼人才本领。2024年度中铁五局凿岩工技能大赛中,项目部精心组织备赛,开展专项训练,最终参赛选手包揽大赛前三名,前十名占七席。截至目前,累计培养三级机手2人、二级机手4人、一级机手11人,可满足12个单机作业面的施工需求,一批高素质技术人才在实战中脱颖而出,成为高原大机施工的中坚力量。
  精细维管守底线筑牢设备运行保障网
   高原地区物资调运周期长,且洞内高温、高湿、粉尘大的工况对设备损耗极大,设备维修管理成为大机持续作战的关键。一分部坚持“养修并重、预防为主”,构建起全流程、标准化、闭环式的设备维管体系。
   严格落实“1+1”作业保养制度,明确台车每作业8小时 (一个班),即强制开展8小时保养,形成“作业—保养”无缝衔接。所有维保工作均建立电子+纸质双台账,详细记录保养时间、部位、人员、发现问题及处理结果,做到有据可查、闭环管理。
   推行机长责任制与“三定三包”管理模式,为每台大型设备配备专属机长,对设备的使用、保管、保养负总责,每月进行考核,考核结果与机长津贴直接挂钩,奖优罚劣。同时明确“定人、定机、定位,包使用、包保管、包保养”要求,每台设备固定1名主操作手+2名副操作手,实行专人操作,设备编号也与操作人员信息绑定,设备在洞内的作业区域也相对固定,有效压实设备管护责任,减少设备频繁转移的损耗。
   建立“班检、周检、月检”三级巡检机制,班检由操作手在开工前1小时完成,重点检查设备启动性能、关键部位连接情况;周检由隧机作业队技术组牵头,对设备进行全面排查,对发现的隐患建立整改台账;月检由厂家驻点技术人员开展深度检修,对易损耗部件进行全面检测,从源头降低设备故障概率,实现隐患早发现、早处置。
   通过一系列精细化管理措施,目前已实现台车常用消耗件成本降低30%,2025年下半年重点设备利用率达110%、完好率稳定在95%,真正实现大机施工效率与经济性双提升。
  创新攻坚破难题激活提质增效新动能
   面对高原软弱围岩爆破不稳定、设备高温跳闸、进口配件成本高昂等一系列难题,一分部以“龚琳金牌职工工作室”为平台载体,深耕工艺优化、设备改造、国产化替代三大方向,以创新破解施工难题,为大机施工注入新动能。
   在工艺创新上,工作室针对高原隧道软弱围岩掏槽难、爆破效果差、超挖严重等问题,经过上百次现场试验,成功创新大型机械化直眼掏槽+速凝炮泥堵塞长进尺施工工法,采用自主配比的速凝炮泥进行炮孔堵塞,解决了传统掏槽方式爆破能量分散、进尺短的问题;同时创新隧道不良地质长距离超前钻孔快速施工工法,优化C7-T多功能钻机的钻孔参数、钻杆组合方式,提升超前地质钻探的效率和深度。
   在设备改造上,坚持“问题导向、精准改造”,针对痛点逐一攻关。联合厂家优化锚注一体机系统与结构,简化操作流程,让单根锚杆施作时间从10分钟降至6分钟,施工效率提升40%,设备故障率也大幅下降;针对洞内高温、高湿导致的台车频繁跳闸问题,技术人员反复论证、模拟改装,最终制定加装散热风扇、加装恒温除湿装置的方案,改造后设备不再跳闸,破解了环境导致的设备损耗难题。
   在降本创效上,工作室大力推进国产化替代与“五小”创新。针对大机的非核心部件,对比筛选优质国产配件,逐步替代进口配件,成本平均降低50%以上;开展钻杆再加工、传感器代用、废旧配件修复再利用等“五小”创新活动,其中将磨损的钻杆切割打磨后重新焊接,修复再利用率提升了60%。2025年,通过工艺创新、设备改造、国产化替代等举措,累计创效超607万元,单方开挖配件消耗控制在21.72元,真正实现大机施工成本可控、效益提升。 (张文熙)